A區(qū)紡絲堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新中麗線質(zhì)量獲歷史性突破
            來源:來自網(wǎng)絡(luò)  瀏覽次數(shù):  發(fā)布時(shí)間:2014-06-01

              本報(bào)訊 2013年6月份,A區(qū)紡絲部新組建管理班子對(duì)中麗生產(chǎn)線進(jìn)行質(zhì)量改善,認(rèn)真總結(jié)失敗經(jīng)驗(yàn)、強(qiáng)化設(shè)備和生產(chǎn)管理、優(yōu)化生產(chǎn)工藝,組織設(shè)備和工藝人員到錦興交流經(jīng)驗(yàn),最終通過工藝管理人員努力,中麗生產(chǎn)線后加工性能得到百宏創(chuàng)歷史性突破,解決了中麗生產(chǎn)線自2005年開機(jī)以來POY外觀成型差降等多、絲餅重量做不到15KG、后加工性能差、紙管切換成功率差等問題。此項(xiàng)質(zhì)量改善獲得集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的一致認(rèn)同,給予A區(qū)紡絲部技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)20000元!為此,本報(bào)記者采訪了A區(qū)紡絲部丁光勇主任。

             

            一、找準(zhǔn)突破口,“對(duì)癥下藥”是成功的關(guān)鍵

             

              對(duì)于A區(qū)紡絲部來說,中麗生產(chǎn)線質(zhì)量的改善是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程。前幾任管理技術(shù)人員有嘗試過、努力過,公司也有出資聘請(qǐng)外部專家改造設(shè)備,曾經(jīng)甚至有人建議中麗線全部換成巴馬格的卷繞頭?;蛞驔]找準(zhǔn)問題,改善代價(jià)太大,最終都放棄了。

             

              2013年,魯傳旺調(diào)任A區(qū)紡絲部經(jīng)理后,重新?lián)炱疬@“難啃的硬骨頭”,組建新的管理班子赴錦興學(xué)習(xí)交流,從比對(duì)切換率、雙A率、廢絲量等數(shù)據(jù)為切入點(diǎn),一步步探索,最終在全部門員工的全力配合下,找出了問題的癥結(jié),并“對(duì)癥下藥”,大獲成功。

             

              ◆ 優(yōu)化設(shè)備

              設(shè)備的優(yōu)化可以說是中麗線質(zhì)量改善中最重要的環(huán)節(jié)了,小到導(dǎo)絲鉤、絲路的調(diào)整,大到油嘴、油劑泵、組件等的更換,整個(gè)改善過程生產(chǎn)、機(jī)修、泵板各班組均有參與,可謂“全民總動(dòng)員”。

              據(jù)中麗線主任丁光勇介紹,最大的難題就數(shù)油嘴的更換了,更換一個(gè)油嘴需要40分鐘,換后還需逐一跟蹤上油情況,A區(qū)油嘴不夠,又從B區(qū)、C區(qū)借了一部分過來,經(jīng)過3個(gè)月的跟蹤才逐漸好轉(zhuǎn)。更換后的油嘴均屬于鋪濕口寬的,上油均勻,后道工序不易出現(xiàn)毛絲和異常,不易造成C級(jí)切絲、斷頭,從而提高了加彈的雙A率。

              設(shè)備的優(yōu)化也去除了一些安全隱患,體現(xiàn)在卷繞頭的改善中。以前的卷繞頭是敞開式的,人手可伸進(jìn)去,安全隱患很大,每2-3個(gè)月就會(huì)發(fā)生一次安全事故。改善后用隔板擋住,人手無法伸進(jìn)去,避免了違章操作。從去年9月份改善后至今,10個(gè)月沒有發(fā)生過一次安全事故。

             

              ◆ 生產(chǎn)管理

              本次新組建的管理班子一改往常的慣例,把工作細(xì)化到每個(gè)相關(guān)的班組,并主抓人員的執(zhí)行力、加強(qiáng)異常紡位的跟蹤。改善過程中,首先從后加工性能入手,根據(jù)加彈部反饋的信息,把問題細(xì)化到某個(gè)錠位,再找機(jī)修調(diào)整機(jī)臺(tái),然后由工藝員細(xì)致持續(xù)跟蹤,直到后加工穩(wěn)定為止。

             

            二、改善后成效顯著(以下數(shù)據(jù)均來源于公司ERP)

             

              ◆ 異常紗方面

              A區(qū)紡絲部1月和2月停機(jī)檢修剔除不算,單算2013年11月、12月和2014年3月份平均異常紗1321錠/月,改善之前2505錠/月,下降1184錠/月,折算效益差6630元/月。

              ◆ 錠重方面

              錠重改變后紙管可以少用28390支/月,購(gòu)買新紙管減少49398元/月,按照紙管回收使用4次計(jì)算也有12349元/月;滿卷切換次數(shù)減少2839次/月,切換成功率按95%計(jì)算,一個(gè)月切換斷紗次數(shù)可以減少142次/月;同時(shí)紡絲操作工、品管檢驗(yàn)工、加彈上原料、加彈打結(jié)工一個(gè)月可以減少28390錠POY操作。

             

              ◆ 后加工方面性能

              DTY雙A率也在明顯提高。

             

              ◆ 切換成功率方面

              A區(qū)紡絲部在2013年9月份之前切換基本靠手拉,安全隱患大,假尾絲多導(dǎo)致POY過尾斷紗高。自2013年9月卷繞頭隔板改造后,杜絕了人工掛絲現(xiàn)象,絕對(duì)程度上降低了安全隱患,POY過尾斷紗一定程度上減少。3月份切換成功率96.6%,較改造之前也有提升。

             

              ◆ 改善后效益匯總

              改善后折算效益差:異常紗6630元/月,錠重(紙管項(xiàng)):12349元/月,合計(jì)年效益差:227748元。

             

            三、不驕不躁、再接再厲

             

              采訪中,A區(qū)紡絲部中麗生產(chǎn)線丁光勇主任說:“這還不是我們的目標(biāo),我們一定會(huì)更加努力,相信中麗線質(zhì)量還有提升的空間?,F(xiàn)在雙A率為97.5%,切換成功率為96%,我們暫定的目標(biāo)是把雙A率和切換率都提升至98%”。

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